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Showing posts from March, 2026

DuPont™ Ultrafiltration Modules 杜邦超滤膜组件SFP-2660 及 SFD-2660 6. 专项案例(海水淡化预处理)

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  杜邦™超滤模块 杜邦超滤膜组件 SFP-2660 及 SFD-2660 6. 特色案例(海水淡化) 某海岛海水淡化项目,需加海水中胶体、浮游生物、悬浮物,保护反渗透膜。采用 杜邦™超滤模块 杜邦超滤膜组件 SFP-2660 及 SFD-2660 ,耐海水腐蚀 UPVC 外壳,改装高盐( 30000-35000mg/L )、高混度( 10-50NTU ) )海水工况。系统设计通量 50-60LMH ,采用错流 + 气洗联合模式,浓水回流比 3:1 ,减少膜表面强差最大值。运行中,定期投加 5-10mg/L 次氯酸钠,追踪海生物滋生每季度进行海水专用清洗: 0.4% 柠檬酸 +0.2%EDTA ,去除钙镁结垢与胶体污染。12 个 月,膜组件无腐蚀、无生物污堵,产水 SDI15≤2.0 ,浊度 ≤0.08NTU ,下游反渗透膜脱盐稳定率 99.7% ,系统恢复率 45% 。 杜邦™超滤模块 杜邦超滤膜组件 SFP-2660 及 SFD-2660 的耐化学、耐海水性能,为海水淡化提供稳定保障,降低反渗透膜清洗频率。

制香用Polyacrylamide聚丙烯酰胺PAM应用案例1:环保无烟香成型增强应用

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  制香用 聚丙烯 酰胺酰胺 PAM 应用 案例 1 :环保无烟香成型增强应用 某制香企业生产的环保无烟香,传统采用工艺淀粉作为粘合剂,成型率低、香体易断裂、掉粉严重等问题,且燃烧时易产生异味,不符合环保标准。为解决该问题,采用生产用 聚丙烯 酰胺酰胺香 PAM 存在,中等 800 万 -1000 万,非离子型,添加量为原料总质量的 0.4%-0.6% 采用 “ 预溶解后添加 ” 工艺,将制香用 聚丙烯 酰胺酰胺 PAM 溶解为 0.3% 水溶液,与木粉、粘粉、香料等原料混合,控制水温在 35-40℃ 。 ,搅拌 20 分钟至均匀成团。制香用 聚丙烯 酰胺酰胺 PAM 具有优良的原料性和分散性,能有效地溶解木粉、香料颗粒,提升香坯成型率,增强香体强度,同时减少淀粉用量,降低燃烧异味。应用后,香坯成型率从 85% 提升至 99% ,香体断裂率低于 1% 以下,掉粉现象完全消失,燃烧时无异味、无黑烟,符合环保欧盟标准,留香时间延长 25% ,改装家居、寺庙等环保香品需求。

威立雅Veolia AG-440 H反渗透膜案例5:电厂化学水处理系统膜更换案例

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  威立雅 Veolia AG-440 H 反渗透膜案例 5 :部队化学水处理系统膜更换案例 大型火力发电厂化学水处理系统,原有反渗透膜老化,脱盐率下降,影响锅炉补给水水质,更换为 威立 雅威立雅AG-440 H 反渗透膜 ,工厂安全运行。施工前制定了一个更换方案,一周时间,旧膜更换后,对膜壳、管道进行高压水冲洗,拆除铁锈、更换,更换继电器与密封件,系统耐压性能达标。 安装 威立雅 Veolia AG-440 H 反渗透膜 时,严格按照电力行业水处理规范,膜元件安装填妥,中心管对接精准,端盖螺栓按标准监测,防止漏水。阶段优化系统运行参数,监测产水水质,确保满足锅炉补给水标准,脱盐率 99.6% 该膜元件厂流量大、稳定性高、运行需求大,抗污染性能优异,运行压差小,清洗周期长,年运维成本降低,保障工厂锅炉长期稳定运行,避免因质量问题导致设备故障。

巴克曼 Bulab8873 粘泥剥离剂3. 钢铁厂高炉净环水系统粘泥剥离案例

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  巴克曼 Bulab8873 粘泥剥离剂 3. 钢铁厂高炉净环水系统粘泥剥离案例 钢铁厂高炉净环水系统,因高炉煤气预警带入与常生,粘泥与污泥混合沉积于管道与冷却塔复位,导致冷却效果下降、高炉水温升高,影响高炉炉状况稳定。采用 Bulab8873 粘泥隔离剂进行系统隔离,保证按有水量 0 .5kg/m³ 投加,循环分割 48 小时,期间加强高效排污与浊度控制。药剂渗透混合粘泥层,将硬质污泥与生物粘泥同步分割分散,避免分割后二次分割。处理后系统浊度从 80NTU 下降 10NTU 以下,冷却塔冷却效率提升 18% ,高炉进水温度稳定控制在 32 ℃ 以内。粘泥剥离后堵塞堵塞与杀菌日常投加,系统无粘泥沉积问题,高炉运行稳定性提升,年节省因水温异常导致的高炉生产损失超 60 万元。

3M Liqui-Cel EXF-2.5x8脱气膜案例1:微型精密仪器冷却水处理脱气应用

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  3M Liqui-Cel EXF-2.5x8 脱气膜案例 1 :微型精密仪器冷却水处理脱气应用 激光切割机、精密光刻机实验室、微型光谱仪等微型精密仪器,内置循环水系统体积极小,溶解气体会形成气泡导致冷却不均、设备过热、精度下降,某精密仪器制造企业针对微型冷却系统,定制采用 3M Liqui-Cel EXF-2.5x8 脱气膜,作为超微型脱气配件,仪器冷却效果。 3M Liqui-Cel EXF-2.5x8 脱气膜为 2.5×8 超微型迷你膜组件,是全系列中尺寸最小的型号之一,体积仅操纵大小,可完全内置于仪器微型腔冷却内部,不占用外部空间,配备 0.1-0.3m3/h 极小流量冷却水需求,膜丝精度高,可快速脱除冷却水中溶解空气,杜绝冷却管道产生,冷却循环稳定。该脱气膜耐压 0.5MPa 3M Liqui-Cel EXF-2.5x8 脱气膜有效避免 精密仪器因冷却不均导致的精度偏差,设备运行稳定性提升 90% ,延长精密仪器冷却系统的独特气脱部件。

案例2 :Lanxess朗盛Lewatit MonoPlus TP 207离子交换树脂交换实操

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  案例 2 : Lanxess 朗盛 Lewatit MonoPlus TP 207 离子交换树脂交换实操 电镀脱重金属系统树脂吸附废水,出现水重金属超标问题,更换为 Lanxess 朗盛 Lewatit MonoPlus TP 207 离子交换树脂。更换前关闭系统进出水阀门,排空罐内残水,拆解布水器,利用负压吸彻底吸出废水旧树脂,抽避免树脂导致新的 Lanxess 朗盛 Lewatit MonoPlus TP 207 离子交换树脂污染。旧树脂清出后,罐体用稀盐酸溶液清洗,去除内壁残留重金属离子,再用纯水漂洗至中性,更换老化布水帽与组件密封。罐内预注去离子水后,匀速装填 Lanxess 朗盛 Lewatit MonoPlus TP 207 新树脂,把控装填密度与高度,防止局部疏松导致偏流。封闭罐体后进行反洗 - 正洗循环,溶液出水水溶液、重金属含量达标,吸附吸附周期。 Lanxess 朗盛 Lewatit MonoPlus TP 207 离子交换树脂交换后,吸附容量恢复至设计值,运行稳定,废水达标排放。

DuPont FilmTec ™ Fortilife ™ XC70 membrane components shipped to Linfen City